吕梁方管厂 征图 250*150*16Q355C方管 货架 货源充足
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转炉在补炉过程中使用含有沥青成分的补炉料,在炉兑铁水时,导致其中的油性成分大量挥发出去,从而造成一次风机放散烟囱冒黑烟。在加废钢时冒黑烟往往是含油废钢产生的油烟。措施:根据分析的结论,同炼钢车间进行沟通试验,一是在炉兑铁水前,保证将一次风机升到高速;二是补炉后的炉延长兑铁时间至4min以上。经过多次试验,结果表明通过这两个措施,大大提高了除尘效果,问题基本得到解决。第种情况:现象:转炉在出钢和溅渣护炉时,虽然产生的烟气量不是很大,一次烟囱还是出现冒黄烟的现象。
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热轧精密钢管用连铸圆管坯板坯或初轧板坯作原料,经步进式加热炉加热,高压水除鳞后进入粗轧机,粗轧料经切头、尾、再进入精轧机,实施计算机 控制轧制,终轧后即经过层流冷却和卷取机卷取、成为直发卷。直发卷的头、尾往往呈舌状及鱼尾状,厚度、 宽度精度较差,边部常存在浪形、折边、塔形等缺陷。其卷重较重、钢卷内径为760mm。将直发卷经切头、 切尾、切边及多道次的矫直、平整等精整线后,再切板或重卷,即成为:热轧钢板、平整热轧钢卷、纵切带等产品。热轧精整卷若经酸洗去除氧化皮并涂油后即 成热轧酸洗板卷。(1)合理选材。对精密复杂模具应选择材质好的微变形模具钢(如空淬钢),对碳化物偏析严重的模具钢应进行合理锻造并进行调质热,对较大和无法锻造模具钢可进行固溶双细化热。
液压钢管,是无缝钢管的其中一种材质,含碳量在.24—.32%之间,simn单列是因为是因为五大元素(碳C,硅Si,锰Mn,磷P,硫S)中,硅锰的含量高约为1.1—1.4%。液压钢管经过酸洗、冷轧、冷拔,然后采用 的高温热技术(NBK状态)表面:光亮、光滑、高精密度、高光洁度,内外壁无氧化层,内外壁精度高,机械性能适应在任何一个角度下进行弯曲,而且可承受高压、冷弯不变形、扩口、压扁、抗拉等要求,到钢管冷弯不爆裂、无裂痕、且内外壁无氧化层。
据原材料市场监测显示。截止到2月27日新交所(SGX)铁矿石掉期:1月报价13 。涨7.12美元。市场 月份进口矿较低价暴涨52.75美元。原材料市场涨幅远远大于成品方管材。分析指出。在当前粉矿价格下。方管十分困难亏损的可能性较大。方管厂延续前三季度的低库存操作策略虽然在前期有效的规避了一定的成本风险。但在进入四季度以后。随着方管价的反。方管厂生产积极性大增的同时。对原料需求的增加使得低库存带来极大的被动。为满足方管厂日常生产所需。方管厂在仅有7天左右的铁矿石原料备库的情况下不得不在原材料市场加大、加快铁矿石等原料的采购频率。等于说近一个月以来的矿价大涨。完全是由方管厂自身推动上扬的。乐坏了海外矿商。却苦逼了自己。
(2)模具结构设计要合理,厚薄不要太悬殊,形状要对称,对于变形较大模具要掌握变形规律,预留余量,对于大型、精密复杂模具可采用组合结构。
(3)精密复杂模具要进行预先热,消除机械过程中产生的残余应力。
(4)合理选择加热温度,控制加热速度,对于精密复杂模具可采取缓慢加热、预热和其他均衡加热的方法来减少模具热变形。
(5)在保证模具硬度的前提下,尽量采用预冷、分级冷却淬火或温淬火工艺。
(6)对精密复杂模具,在条件许可的情况下,尽量采用真空加热淬火和淬火后的深冷。
(7)对一些精密复杂的模具可采用预先热、时效热、调质氮化热来控制模具的精度。
(8)在修补模具砂眼、气孔、磨损等缺陷时,选用冷焊机等热影响小的修复设备以避免修补过程中变形的产生。
另外,正确的热工艺操作(如堵孔、绑孔、机械固定、适宜的加热方法、正确选择模具的冷却方向和在冷却介质中的运动方向等)和合理的回火热工艺也是减少精密复杂模具变形的有效措施。
脉石矿物有石英、石榴子石、电气石、绿帘石、十字石和兰晶石等,所采用的流程如图1所示。由于原料来自各个地区,性质也比较复杂,因此采用的流程也是比较复杂的,但它具备有灵活性,其分选指标该厂采用的电选机为Φ12×15mm双辊电选机(2kV)。国外澳大利亚的海滨砂矿的主要依靠电选得到高质量的钛精砂,采用美国的Carpco型高压电选机,另外还磁选配合,每年得出高质量的钛精矿1t,金红石65t,锆英石9t。
该工艺在三机架可逆连轧机上往返轧制后,不再设置精轧机就可轧制出成品,与传统的H-H轧制技术比较,减少了1台精轧机。从国外的生产实际看,X-H法轧制的H型钢其质量和消耗不比传统的H-H法差,更重要的是减少了1台轧机,从而降低了建设成本。五是广泛采用长尺冷却、长尺矫直、冷锯切定尺的精整工艺。国内新建H型钢厂大多采用长尺冷却、长尺矫直、冷锯锯切的精整工艺,减少了成品的头、尾矫直盲端,提高了产品质量。尤其是近期建设的莱钢、津西大H型钢,采用了双支撑的门式多辊矫直机,从而保证了大规格H型钢的矫直质量。